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Forum Multirotors et Drones
MikroKopter de primat
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 1 
 le: Aujourd'hui à 10:11:49 
Démarré par Th!erry777 - Dernier message par tropicoolflyer
En Thaïlande, ils ont de longs bambous qui finissent sur un panier muni d'une fourche inversée. Il suffit de placer le fruit dans le panier et tirer.
oui, mais en Thailande, ils sont beaucoup moins CxN qu'ici   :MDR2:

 2 
 le: Aujourd'hui à 10:02:10 
Démarré par Chucha - Dernier message par djsyl
 :welcome:

 3 
 le: Hier à 22:41:42 
Démarré par jelabed - Dernier message par Francklin
 ;D ;D


 4 
 le: Hier à 22:13:51 
Démarré par Th!erry777 - Dernier message par surplouf
En Thaïlande, ils ont de longs bambous qui finissent sur un panier muni d'une fourche inversée. Il suffit de placer le fruit dans le panier et tirer.

 5 
 le: Hier à 21:27:19 
Démarré par Chucha - Dernier message par Chucha
Je souhaiterais voler avec vous dans l’Ile de France. Hélas avec le taf j’ai pas beaucoup de dispo. Mais je suis dispo samedi 28 et 29 sept si cela vous intéresse........
Bonne soirée et surtout bon vol

 6 
 le: Hier à 19:49:11 
Démarré par Dronedemachine - Dernier message par npinon
Pour réellement utiliser les sorties du l'a3, il faut utiliser l'expansion de voies du lightbridge 2.
Le modules est affiché comme étant compatible avec le m600 mais il est totalement compatible avec le lb2.

Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk


 7 
 le: Hier à 18:24:19 
Démarré par Vertige - Dernier message par zefasm
Merci Jé.

Je pense y aller vendredi après midi.


J'ai fait quelques modifs sur les charnieres de toutes les pièces mobiles du planeur. Les débattements sont bien meilleurs !






 8 
 le: Hier à 18:20:48 
Démarré par Loki77 - Dernier message par Loki77
Bonjour photanim,

J'ai reçu une Dropix V2.1 en remplacement d'une V2 défectueuse, elle était en V3.5.3 d'origine mais je n'ai pas pensé à réinitialiser les valeurs.

Avec la V2 quand elle était fonctionnelle, le drone volait parfaitement bien et de manière stable. Les hélices ne tournent pas dans le même plan puisque c'est un X8 avec des bras orientés d'un angle de 7° vers l'axe vertical

J'ai fait un calibrage complet de la carte (les niveaux, magnétos etc...)

Avant l'autotune, le drone n'était pas particulièrement stable (j'entends par là que j'avais du mal à garder une altitude stable et que l'atterrissage était du coup un peu tendu pour un pilote très moyen tel que moi). Cependant je n'avais pas noté à ce moment là un comportement nerveux ni trop de dérive sur les axes x et y.
Après l'autotune, le comportement était extrêmement nerveux aussi bien dans ses déplacements que dans ses compensations de mouvement, mais j'ai changé les valeurs dont m'a parlé infobarque lesquelles ont largement amélioré ce comportement :

-Roll/pitch Sensitivity était à 0,88 et le RC feel Roll/Pitch à 60 (j'ai mis ces valeurs respectivement à 0,15 et 30)
-Roll axis rate controller D gain était surligné en jaune avec une valeur à 0,033 (je me suis mis à 0,016)

Sur tes conseils, je vais remettre les valeurs par défaut et relancer au besoin un autotune.


 9 
 le: Hier à 17:36:46 
Démarré par infobarque - Dernier message par dwasselin
Salut les gars, je viens vers vous pour les spécialistes Graupner MX20.

Voila le topo : j'ai remonté un hexa avec une dropix, cela fonctionne super mais elle tourne pour l'instant avec ma taranis.

Montage du Recepteur X8R en version D16 avec un cable entre la voie SBus et la prise RC de la dropix, plus 2 cables en sortie récepteur 1 (parachute) et en 2 gestion roll (nacelle AV200 avec stab en roll).

soit :

1-AIL
2-ELE
3-THR
4-RUD
5- inter 3 pos pour modes de vols
6- TILT (bouton rotatif)
7- Déclenchement photo via inter
8- autotune
9- Parachute (via sortie recepteur 1 en direct)
10- gestion roll (si besoin ajustement, sur sortie direct 2 du recepteur)

tout marche nickel, mais la machine est pour un ami qui vole en mode 1 avec une Graupner MX20...(recepteur GR24)

J'ai crée un nouveau model, re-affecté le GR24 a ce modele et binder)..
j'ai aussi modifié les sorties TX CH1/2/3/4 vers Output 3/4/2/1 pour avoir en sortie 1 AIL / 2 ELE / 3 GAZ / 4 RUD

le cable est branché entre la sortie 8 du GR24 (sortie sumo) et la prise RC de la dropix...

je ne sais pas ou j'ai fait une erreur mais dans Mission Planner je n'ai aucune info sur les voies radio...

quelqu'un a une idée... mauvais parametrage du GR24 ou du Model.?





 10 
 le: Hier à 16:09:01 
Démarré par Th!erry777 - Dernier message par tropicoolflyer
J'ai des doutes sur l'efficacité. :blush2:
C'est assez efficace pour aller cueillir les mangues les plus hautes...celles qui sont les moins faciles a atteindre   ;)
mais si seulement ça pouvait surtout etre utile afin d'éviter que de trop nombreux gamins finissent aux urgences avec des fractures après être grimpés dans les manguiers et avoir chuté....ou s’être pris sur la tronche, la pierre qu'ils utilisaient pour faire tomber les mangues (si, si...véridique)
et c'est vraiment efficace pour les vieux (comme moi)...qui ne peuvent plus grimper dans les arbres   ;D
bientôt la vidéo de démo...

ceci dit, il y a très peu de chance que je lance une campagne kickstarter  afin de financer la commercialisation   :MDR2:

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